针对这一问题,先检查了FANUC机器人维修电机及反馈装置的连线是否牢固可靠。随后,我们尝试更换了伺服驱动装置,但遗憾的是,故障并未得到消除。接着,我们对电机的电流、电压进行了测量,结果显示均在正常范围内。最后,我们测量了测速机反馈的电流、电压,……
FANUC机器人维修典型案例解析:
一、
故障现象详尽描述:机器人在运行过程中,主轴部位发出了严重的噪声。起初,只是偶尔在间隙时发出异响,但随着时间的推移,情况逐渐恶化,主轴开始剧烈震动,并且其转速出现了不稳定的现象,时而骤升,时而骤降。
分析过程:为了查明原因,首先对主轴伺服电机的连接插头进行了细致的检查。随后,将检查范围扩大到了伺服电路的某一相,以及主轴电机本身是否存在问题。同时,我们还对输出脉冲波进行了监测,并重点检查了主轴伺服系统的波形整理电路,以期找到问题的根源。
二、
故障现象描述:在发那科机器人维修的运动过程中,X轴出现了明显的振动现象,尤其是在快速移动时更为显著。而在加速、减速以及停止的瞬间,这种振动现象更为严重。
检查步骤:针对这一问题,先检查了FANUC机器人维修电机及反馈装置的连线是否牢固可靠。随后,我们尝试更换了伺服驱动装置,但遗憾的是,故障并未得到消除。接着,我们对电机的电流、电压进行了测量,结果显示均在正常范围内。最后,我们测量了测速机反馈的电流、电压,发现其中电压波纹过大,且呈现出非正常的波形。
三、
故障表现:机器人在X向运动时,坐标出现了明显的抖动现象。
解决方案:为了解决这一问题,需要对FANUC机器人维修系统进行全面的检查。具体检查项目包括系统位置环、速度环增益的设置是否合理,可控硅电路是否存在故障,坐标平衡是否被破坏,以及测速机、伺服驱动电机和机械传动部分是否存在异常。
四、
故障现象描述:在CRT显示屏上,系统提示刀具编码只允许单数写入,且刀库在回零时出现了09报警。
检查步骤:针对这一报警信息,首先检查了FANUC机器人维修PC器上各RAM的控制端是否工作正常。随后,查看了刀具编码盘C1的偶数写入情况,并检查了B2、D3、D4等关键部件的状态。此外,还对RAMA49端的10端和D5比较器的10端与9端进行了详细的比对,发现9端处于高电平状态,与10端不一致。
五、
故障表现:机器人在运行过程中出现了参数、程序丢失的现象,并伴随着奇偶报警。
分析过程:针对法那科机器人故障现象,初步判断可能是由于参数和程序寄存器在失电状态下导致信息丢失。为了验证这一判断,我们决定对寄存器芯片进行详细的检查,以期找到问题的根源所在。