时间:2019-08-23 来源:互联网 阅读次数:
随着近些年劳动密集型企业逐步外迁和转型升级,佛山地区用工荒已经很大程度上得到解决,伺服电机维修,但用工成本持续增加的趋势却没有改变。另外,部分危险和艰苦的工种仍然存在招工困难。例如卫浴洁具的喷釉工序,现场粉尘大,月薪上万元人都很难招到人。
报告显示,促使佛山企业“机器换人”的最大动力是提高生产效率,高达71.1%企业在实施“机器换人”最重要的原因中选了这个选项(多选题)。其余46.8%的受访企业选择了“提高产品质量”,发那科机器人维修,还有33%的企业选择了用工成本高,16.8%的企业选择了招工难。
调研报告显示,通过“机器换人”,珠三角企业普遍获得生产成本下降、生产效率提高、产品质量提升、能耗降低的良好效益,但中小企业“机器换人”面临资金不足,技术能力不足,专业人才缺乏和激励政策有待进一步完善等问题也亟待关注。
广东东方精工科技股份有限公司智能化立体仓 郑世平 摄
67.3%的受访企业表示,“机器换人”让生产效率提高10%-30%,19.3%受访企业表示生产效率提高10%以下,8.8%的企业表示生产效率提高50%以上。
调查显示,33%的企业在开展“机器换人”工作最重要的原因中选择了用工成本高,16.8%的企业选择了相应工种艰苦、危险,招工难,这些多为劳动密集型企业,“机器换人”意愿较为迫切。
该项在全佛山市范围内对企业“机器换人”的情况进行的专项调研,实地走访调研了10余家代表性企业,并通过问卷调查的形式对200家企业进行摸底,www.zr-fanuc.com,涉及通用设备、汽摩配、铝型材、金属加工、电子通信等多个领域。
据玩具企业南海中美玩具厂反映,由于人工成本的上升,企业不断对生产线进行智能化改造,www.zr-fanuc.com,在生产规模不变的情况下企业用工已从高峰期的1万多人下降为5000多人。
“这说明,企业并非被动开展‘机器换人’工作,更多的是为提高生产效率和产品质量而主动升级。”研究报告相关负责人说。
www.zr-fanuc.com,52.1%的受访企业表示实施“机器换人”后,企业用工减少10-30%,40.4%的受访企业用工减少10%。
佛山唯尚家具制造有限公司的智能化生产车间 郑世平 摄